近年來,地方政府加強(qiáng)了對所轄企業(yè)的安全、環(huán)保和節(jié)能管理。安全、環(huán)保、節(jié)能質(zhì)量已成為影響企業(yè)發(fā)展的重要因素,甚至是企業(yè)生存的必要條件,自第一臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)以來,始終把安全、環(huán)保、節(jié)能放在第一位。公司做了大量的工作,取得了良好的效果,得到了當(dāng)?shù)卣目隙?,對芳烴抽提裝置的T-103真空系統(tǒng)進(jìn)行了小幅度的改造,取得了較大的效益,是一個(gè)典型的例子。
抽汽裝置T-103原真空泵系統(tǒng)是2004年投入運(yùn)行的蒸汽噴射泵,這種泵有許多優(yōu)點(diǎn),也有許多缺點(diǎn)。僅就蒸汽消耗量(400kg/h)而言,它是一種高能耗設(shè)備;蒸汽冷凝水變成含油污水,而污水處理則增加了成本;由于T-103系統(tǒng)中水冷器的水冷效果不理想,直接回收非凝析油中的烴類物質(zhì)已成為一個(gè)難題。針對上述問題,公司已下達(dá)改造指令,芳烴車間積極制定改造方案,在施工改造中選擇了第二航空航天學(xué)院生產(chǎn)的超爪型干式無油真空泵,并經(jīng)廠家設(shè)備調(diào)試,最終完成改造。離子泵于2008年8月投入使用,從根本上解決了原真空系統(tǒng)的問題,大大降低了生產(chǎn)成本,提高了公司的效益。
與爪形泵相比,原蒸汽噴射泵每年節(jié)省蒸汽和電力消耗近90萬元。在環(huán)境保護(hù)和減排方面,改造前后的污水排放量大幅度減少,污水輸送系統(tǒng)由每兩天一次輸送減少到每周一次輸送,根據(jù)安環(huán)部門和公司的統(tǒng)計(jì),每年的污水處理費(fèi)用是直接的。減少12萬元;在物料回收中,原料回收只能通過排氣系統(tǒng)的冷卻返回到原料系統(tǒng),改造后直接通過液相分離器返回到V-104,經(jīng)苯塔分離為合格產(chǎn)品,降低了生產(chǎn)成本。原系統(tǒng)的D,經(jīng)計(jì)算,每天回收產(chǎn)品1.5噸,按每噸2000元收入計(jì)算,年收入在100萬元以上。
從以上數(shù)據(jù)可以看出,技術(shù)改造給公司帶來的無形收益。對于這樣的轉(zhuǎn)變,我們應(yīng)該多思考,多探索。只要是合理有效的,我們就應(yīng)該進(jìn)行,這就是化學(xué)生產(chǎn)如何在連續(xù)變換和總結(jié)中得到改進(jìn)的。